如何開展全盤三通的防腐(以實際報告為主)工作跟缺陷原因分析
【一】、如何開展全盤三通的防腐(以實際報告為主)工作
顯然,全盤三通已成為目前無法獲得的材料之一。城市供水、自然生長氣輸送等工程離不開全盤三通。在實際應用之中,為了提高全盤三通的耐蝕性,將采取一系列措施。下列可向全盤三通制造商解釋。一方面,全盤三通經(jīng)過鍍鋅處理,可以延長產(chǎn)品的使用壽命。它不僅可以在損壞處主動用心服務維修層,從而保持維修層的完整性。此外,鋅離子在封閉毛孔之后會遷移到損傷部位,補充傷口,從而轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的不溶性噴霧劑。當然,除鍍鋅全盤三通之外,還有很多防腐(以實際報告為主)處理方法,如瀝青涂料涂料、環(huán)氧煤瀝青涂料等,效果還可以。不同場合下全盤三通的防腐(以實際報告為主)處理方法也不同。上述瀝青涂料涂料主要針對輸氣管道。另外,這里要強調(diào)的是,環(huán)氧煤瀝青涂料是一種雙組分涂料,不僅適用于燃氣管道,還可以應用于污水管道!
【二】、全盤三通橢圓缺陷原因分析
1鐵水成分不穩(wěn)定、Mn含量波動較大
在水冷金屬型離心球墨管生產(chǎn)的過程中,要求高爐鐵水中的斌Mn)不高于0.4%,對下限沒有要求,但是在實際的生產(chǎn)中,生產(chǎn)大口徑的全盤三通,Mn含量過低,在退火過程中,珠光體過多,當全盤三通退火后的珠光體低于10%,延伸率高于15%時,管子橢圓度明顯增加,造成后續(xù)生產(chǎn)困難,精整校圓,和襯水泥內(nèi)襯質(zhì)量均有不同程度降低。在高爐的生產(chǎn)實踐中,高爐鐵水的、(Mn)主要受礦石成分影響,高爐的可控度不高。高爐由于沒有固定的礦源,礦的成分波動較大,因此,整個鐵水的、(Mn)從0.2%~0.4%之間波動,對車間橢圓的控制和退火的控制造成確定的影響。
2壁厚不均勻、退火之后應力不均勻
全盤三通的壁厚不均勻,在水冷金屬型澆注的過程中,由于離心力和水的激冷作用,鐵水速度適宜凝固,全盤三通的鑄態(tài)組織中存在大量的珠光體和自由滲碳體,全盤三通不僅力學性能較低,并且難以切削加工。對全盤三通進行退火處理能夠提高全盤三通的塑性和韌性,改變切削加工性,內(nèi)應力。為了獲得高塑性的鐵素體組織及改變切削加工性能,鑄造應力,就進行退火,使其中的滲碳體和珠光體深受。
但是在退火的過程中,由于軸向壁厚不均勻,在應力釋放的過程中,造成管子橢圓,對后續(xù)的精整生產(chǎn)和內(nèi)襯水泥造成較大的影響。
3管模安裝精度差、托輪損壞
在正常的生產(chǎn)過程中,由于工人操作不當,中心環(huán)的徑跳超標,班中管模的徑跳超標,控制不到位,不穩(wěn)定,也是造成水冷金屬型全盤三通橢圓的一大原因。
在生產(chǎn)過程中,隨著不斷的磨損,經(jīng)常出現(xiàn)由于托輪損壞和托輪質(zhì)量差造成管子橢圓。
4退火溫度過高
為了保護管子退火合格,退火爐在溫度控制上盡量走上限,在實際的生產(chǎn)中,由于我公司的退火爐爐后不是連續(xù)鏈式輸送,管子出爐溫度過高,在退火爐軌道上,由于管子口徑比較大,在管子本身的重力作用下,發(fā)生管子下垂,橢圓的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象在生產(chǎn)DN1000,DN1200兩種規(guī)格時比較明顯,在出爐溫度高于650℃時,出現(xiàn)管子橢圓的情況比較多。






